石灰石——石膏濕法脫硫系統(tǒng)中GGH(氣氣換熱器)的作用是提高脫硫裝置出口凈煙氣溫度,以減輕下游設(shè)備酸腐蝕、增加煙氣抬升高度和降低主要污染物落地濃度。國(guó)內(nèi)外多年的運(yùn)行實(shí)踐表明,GGH非常容易出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,已經(jīng)成為整個(gè)煙氣脫硫系統(tǒng)的重要故障點(diǎn)之一,大大影響了系統(tǒng)可用率。GGH堵塞后,脫硫系統(tǒng)阻力增加,增壓風(fēng)機(jī)電耗增大,嚴(yán)重時(shí)還導(dǎo)致增壓風(fēng)機(jī)喘振、FGD旁路煙氣擋板被迫打開(kāi),甚至威脅到鍋爐的安全運(yùn)行。為了預(yù)防GGH結(jié)垢堵塞,通常采用壓縮空氣吹灰器并結(jié)合高、低壓水槍沖洗的方法。但是大量運(yùn)行實(shí)踐表明,空氣吹灰器并不能有效預(yù)防或清除GGH的積灰,很多電廠不得不在運(yùn)行了一段時(shí)間后采用高壓水槍人工沖洗的方法清除污垢,使得脫硫系統(tǒng)投運(yùn)率大幅度下降。
鄭州裕中能源有限責(zé)任公司一期2×300MW 機(jī)組2臺(tái)鍋爐均為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG1025/17.5-MM888亞臨界壓力鍋爐,脫硫系統(tǒng)配置豪頓華30GVN440回轉(zhuǎn)再生式GGH。
每臺(tái)GGH的原煙氣出口安裝有一臺(tái)上??巳R德公司生產(chǎn)的壓縮空氣吹灰器,由下向上吹掃。同時(shí)配有高、低壓水洗系統(tǒng)。壓縮空氣吹灰器采用自動(dòng)循環(huán)運(yùn)行方式。每臺(tái)壓縮空氣吹灰器的運(yùn)行時(shí)間約為1個(gè)小時(shí)。從#1吹灰器啟運(yùn)開(kāi)始計(jì)時(shí),滿2小時(shí)后投運(yùn)#2吹灰器,當(dāng)GGH兩側(cè)煙氣壓差較高時(shí),便啟動(dòng)在線高壓水洗系統(tǒng)。
兩臺(tái)鍋爐的脫硫系統(tǒng)自投產(chǎn)以來(lái),GGH堵塞問(wèn)題便一直存在。當(dāng)GGH處于清潔狀態(tài)時(shí),額定負(fù)荷下的原煙氣和凈煙氣壓差約為300~400Pa,接近設(shè)計(jì)值。但運(yùn)行一段時(shí)間后,煙氣壓差便迅速上升到1000~1500Pa,甚至更高,僅從2009年9月至2010年2月不到半年的時(shí)間內(nèi),2臺(tái)機(jī)組共發(fā)生GGH堵塞4次,每次堵塞時(shí)GGH的實(shí)際煙氣壓差均達(dá)到了1500Pa左右,從而被迫打開(kāi)脫硫旁路,采用人工高壓水沖洗的方式清除GGH受熱面的積垢。
為提高GGH的防堵灰能力,減少脫硫旁路打開(kāi)頻率,鄭州裕中能源有限責(zé)任公司于2010年4月、8月先后在其2臺(tái)鍋爐的脫硫系統(tǒng)安裝了南京常榮公司的“奧笛”牌可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器。近一年的運(yùn)行實(shí)踐表明應(yīng)用效果顯著,不僅GGH煙氣壓降控制在較低水平,同時(shí)也較大幅度地減小了增壓風(fēng)機(jī)電流,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
裕中電廠在每臺(tái)GGH原煙氣側(cè)入口安裝了2臺(tái)可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器,安裝位置和方式如圖所示。每臺(tái)聲波吹灰器每次吹掃120秒,兩臺(tái)吹灰器以20分鐘左右的時(shí)間間隔交叉運(yùn)行。在安裝使用聲波吹灰器后,原有的壓縮空氣吹灰器并未停用,但大幅度降低了使用頻率,并間或輔以在線高壓水清洗系統(tǒng),即采用了以聲波吹灰器為主、壓縮空氣吹灰器和高壓在線水清洗系統(tǒng)為輔的聯(lián)合吹灰方式。
2號(hào)機(jī)組于2010年4月5日啟動(dòng),剛啟動(dòng)時(shí)原煙氣側(cè)壓差為212.8Pa、凈煙氣側(cè)壓差為145.5Pa(負(fù)荷188MW),中間采用聲波吹灰器、在線高壓水沖洗配合的吹灰方式,至2010年11月28日機(jī)組臨檢停爐時(shí),2號(hào)GGH兩側(cè)的實(shí)際壓差未超過(guò)800Pa,聲波吹灰器在將近8個(gè)月的時(shí)間內(nèi)有效控制了GGH的壓降水平。
2010年8月18日,在安裝聲波吹灰器及水沖洗后,2號(hào)脫硫系統(tǒng)GGH重新投運(yùn),除灰采用聲波吹灰器吹灰和在線高壓水沖洗配合的方式,聲波吹灰器每20分鐘吹掃一次,間或采用高壓水沖洗。至2011年2月11日#1機(jī)組小修停爐時(shí),連續(xù)運(yùn)行6個(gè)多月的數(shù)據(jù)表明,1號(hào)爐GGH的實(shí)際煙氣側(cè)壓差*高不超過(guò)700Pa,GGH的壓降得到了有效控制。
通過(guò)控制GGH煙氣壓降,大幅度降低了煙道阻力和增壓風(fēng)機(jī)電耗,在機(jī)組負(fù)荷率未發(fā)生明顯變化的前提下,1號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)的平均電流從2010年8月停機(jī)前的200A以上,降低到2010年10月和11月的100A以下。考慮到增壓風(fēng)機(jī)電流隨著積灰程度的增長(zhǎng)而增長(zhǎng),停機(jī)前GGH積灰程度處于*嚴(yán)重階段折算到整個(gè)GGH的一個(gè)運(yùn)行周期(約3個(gè)月)后的電流平均下降幅度仍可達(dá)25A左右,年可節(jié)約增壓風(fēng)機(jī)用電費(fèi)用:6KV×25A×1.732×6500h×0.4元/度≈60萬(wàn)元/年。再加上GGH清洗次數(shù)減少而節(jié)約的化學(xué)藥品和人工費(fèi)、避免脫硫旁路頻繁打開(kāi)引起的脫硫電價(jià)損失,裕中電廠在安裝使用新型高聲強(qiáng)可調(diào)頻聲波吹灰器后,每臺(tái)鍋爐的實(shí)際收益超過(guò)了100萬(wàn)元/年,為電廠帶來(lái)了客觀的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅用于學(xué)習(xí)分享,如發(fā)現(xiàn)有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除,謝謝。