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一文讀懂!鋼鐵行業(yè)50項(xiàng)**能效技術(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):25 更新時(shí)間:2024-04-17

  20 鋼包包壁磚替代打結(jié)料降低烘烤煤氣消耗技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:煉鋼用鋼包包壁采用打結(jié)料打結(jié),渣線采用渣線磚砌筑工藝,烘烤時(shí)間長(zhǎng),煤氣消耗高,同時(shí)也因烘烤能力跟不上產(chǎn)能提升節(jié)奏,成為煉軋廠產(chǎn)能提升瓶頸環(huán)節(jié)。使用鋼包包壁磚替代原先打結(jié)料包壁,確保在鋼包烘烤器數(shù)量不增加的情況下,降低鋼包烘烤時(shí)間,節(jié)約煉鋼烘烤煤氣消耗的同時(shí),為產(chǎn)能提升提供有效保障。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在酒鋼等鋼企應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示新包鋼包烘烤時(shí)間由原先120h降低至優(yōu)化后的72h,套澆鋼包合計(jì)烘烤時(shí)間由原先96h降低至優(yōu)化后的60h,鋼包烘烤所用轉(zhuǎn)爐煤氣消耗降低12.46m3/t鋼(0.07GJ/t鋼)。

  21 轉(zhuǎn)爐煙氣余熱回收技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:轉(zhuǎn)爐煙道式余熱鍋爐系統(tǒng),回收利用轉(zhuǎn)爐高溫?zé)煔鉄崃?,包括:煙道汽包、低壓?qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)中的煙罩部分、中壓強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)、自然循環(huán)系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐煙道式余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)入汽包,汽包蒸汽經(jīng)母管送至蓄熱器,后通過(guò)自動(dòng)控制調(diào)節(jié)閥將壓力調(diào)至設(shè)定壓力后,送入廠區(qū)低壓蒸汽管網(wǎng)。

  應(yīng)用情況:技術(shù)基本普及應(yīng)用,但對(duì)煙氣余熱回收效率提升的技術(shù)探索仍在繼續(xù)。西部某鋼廠采用轉(zhuǎn)爐煙氣余熱回收技術(shù),轉(zhuǎn)爐蒸汽回收完成101kg/t鋼,轉(zhuǎn)爐煤氣回收完成110m3/t鋼,轉(zhuǎn)爐煤氣回收率達(dá)90%以上。北方某鋼廠采用轉(zhuǎn)爐煙氣余熱回收技術(shù),轉(zhuǎn)爐蒸汽回收完成85kg/t鋼,轉(zhuǎn)爐煤氣回收完成135m3/t鋼。

  22 轉(zhuǎn)爐煙氣全溫域余熱回收技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:轉(zhuǎn)爐工藝產(chǎn)生的高溫?zé)煔猓?450-1600℃)通過(guò)汽化冷卻煙道降溫到900-1000℃,再經(jīng)過(guò)設(shè)置火種捕集裝置、余熱鍋爐實(shí)現(xiàn)中低溫余熱資源的回收,充分降溫后經(jīng)除塵回收或放散。

  應(yīng)用情況:高溫?zé)煔怙@熱回收技術(shù)普及率高,中低溫余熱回收尚屬試點(diǎn)示范技術(shù),包鋼、建龍西林鋼鐵進(jìn)行了中試應(yīng)用。預(yù)計(jì)節(jié)能約5kgce/t鋼以上。

  23 轉(zhuǎn)爐底吹二氧化碳煉鋼技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:CO2具有弱氧化性,在鋼液中能與C、Si、Mn、Fe等發(fā)生氧化反應(yīng),CO2與鋼中[C]反應(yīng)生產(chǎn)CO。底吹CO2氣體在底吹元件出口的初始動(dòng)能CO2氣體從常溫?zé)崤蛎浿翢掍摐囟茸雠蛎浌Γ珻O2與鋼中[C]發(fā)生反應(yīng),生成兩倍體積的CO做膨脹功;CO2和CO氣體混合后,在上浮過(guò)程所作的功在相同底吹強(qiáng)度條件下,CO2對(duì)轉(zhuǎn)爐熔池的攪拌效果要比Ar和N2強(qiáng),在脫碳反應(yīng)劇烈的吹煉中期,對(duì)熔池?cái)嚢枘芰缀跏堑状礎(chǔ)r或N2的兩倍。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵、首鋼京唐進(jìn)行了試驗(yàn)應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示,因CO2攪拌強(qiáng)度大,鋼水碳氧積降低,鋼水自由氧降低20-50ppm;脫碳速度加快,吹煉時(shí)間縮短30-50s,氧氣消耗量降低,同時(shí)替代氮?dú)夂蜌鍤?;鋼砂鋁和硅錳合金用量減少。

  24 煉鋼蒸汽平衡及調(diào)控技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:包括蒸汽生產(chǎn)和使用的預(yù)測(cè)控制模型,以及蓄熱器壓力調(diào)節(jié)平臺(tái),控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)煉鋼低壓蒸汽外送量和中壓蒸汽補(bǔ)入量,通過(guò)計(jì)算機(jī)智慧計(jì)算和模型控制,實(shí)現(xiàn)煉鋼蒸汽系統(tǒng)自平衡,*終達(dá)到煉鋼蒸汽放散為零、中壓蒸汽補(bǔ)入為零的目標(biāo),提升煉鋼蒸汽的回收利用水平。此外,提高轉(zhuǎn)爐自產(chǎn)蒸汽利用率,*大限度供真空系統(tǒng)使用和回收并網(wǎng),**把控蒸汽用量分配。增設(shè)蒸汽自動(dòng)控制閥,將控制權(quán)前移至崗位,依托生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng),根據(jù)轉(zhuǎn)爐和真空系統(tǒng)生產(chǎn)節(jié)奏,實(shí)時(shí)、快速反應(yīng),合理分配、利用蒸汽資源,*大限度減少空耗損失。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在多家鋼鐵企業(yè)應(yīng)用。某鋼企生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,煉鋼蒸汽回收量增加4kg/t鋼,年蒸汽回收量增加約3.66萬(wàn)噸。

  25 轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能控制技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:基于大數(shù)據(jù)分析和智能控制理論,通過(guò)研究不同工藝條件下電機(jī)和負(fù)載匹配關(guān)系、控制策略?xún)?yōu)化等,實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)用能*優(yōu)化。針對(duì)轉(zhuǎn)爐除塵工藝優(yōu)化,轉(zhuǎn)爐每個(gè)冶煉周期為30min左右,吹煉時(shí)間和裝、出料的時(shí)間基本各占一半,風(fēng)機(jī)在轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)高速運(yùn)行,在吹煉后期及補(bǔ)吹時(shí)中速運(yùn)行,而在出鋼和裝料期間可將速度降低,既能滿足轉(zhuǎn)爐冶煉工藝要求,又能實(shí)現(xiàn)節(jié)能。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在多家鋼鐵企業(yè)應(yīng)用。某鋼企實(shí)踐顯示,通過(guò)將工頻風(fēng)機(jī)改造為變頻風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī)節(jié)電率達(dá)到10.5%,節(jié)電量126萬(wàn)kWh,節(jié)約電費(fèi)63萬(wàn)元。

  26 烘烤器富氧燃燒技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:鐵包/鋼包烘烤器采用帶煙氣回流的煤氣-氧氣分級(jí)卷吸燃燒技術(shù),通過(guò)燃燒器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),氧氣和煤氣經(jīng)由不同噴嘴以不同的速度進(jìn)入鋼包內(nèi),在反應(yīng)前分別與煙氣發(fā)生卷吸、彌散混合后燃燒,煤氣噴嘴出口的一次氧氣使得火焰根部燃燒更穩(wěn)定,二次氧氣在鋼包內(nèi)與煙氣和煤氣二次混合燃燒,實(shí)現(xiàn)高溫火焰的同時(shí),使燃燒在整個(gè)爐膛內(nèi)進(jìn)行,燃燒區(qū)域大,火焰分布廣,溫度均勻性好,煙氣中NOx減少。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在鞍鋼等多家鋼企應(yīng)用。包底溫度>1000℃,燃料節(jié)約率達(dá)到50%,溫度控制精度≤10℃(烘烤溫度>250℃)。

  27 鐵鋼界面鐵水智能調(diào)度系統(tǒng)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:通過(guò)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)改造或新增,實(shí)現(xiàn)與企業(yè)已有信息化系統(tǒng)互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)鐵水調(diào)度相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)和其他重要數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集;應(yīng)用RFID技術(shù)、GPS技術(shù)及3D仿真建模等智能化手段,實(shí)現(xiàn)機(jī)車(chē)、鐵水罐準(zhǔn)確定位跟蹤、鐵水信息的智能識(shí)別,將煉鐵-煉鋼工序緊密銜接,鐵鋼界面鐵水調(diào)運(yùn)預(yù)判及時(shí)、組織有序。根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求,開(kāi)發(fā)集監(jiān)控預(yù)警、調(diào)度指令、生產(chǎn)實(shí)績(jī)、生產(chǎn)計(jì)劃、數(shù)據(jù)分析、歷史信息、基礎(chǔ)配置等功能的智能管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵水運(yùn)輸過(guò)程的規(guī)范化、精細(xì)化、智能化管理,減少鐵水運(yùn)輸過(guò)程溫降。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在唐山港陸鋼鐵、寶鋼股份等多家鋼企業(yè)用。某鋼企實(shí)踐顯示,鐵水罐周轉(zhuǎn)率顯著提高,鐵水入轉(zhuǎn)爐溫度提高10℃以上,噸鐵節(jié)能約2.28 kgce,減排5.93kg CO2。

  28 RH工藝干式(機(jī)械)抽真空技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:羅茨泵與螺桿泵結(jié)合,利用羅茨泵對(duì)RH工藝廢氣“增壓”來(lái)滿足高抽氣量的要求,利用螺桿泵將工藝廢氣壓縮至大氣壓以上后排出,滿足RH工藝真空度高、快速抽真空要求。

  應(yīng)用情況:技術(shù)已經(jīng)在多家鋼鐵企業(yè)應(yīng)用。工序能耗下降0.5 kgce/t鋼。

  29 轉(zhuǎn)爐煤氣自動(dòng)點(diǎn)火伴燒技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:將放散轉(zhuǎn)爐煤氣,直接引入燃燒器點(diǎn)火器,通過(guò)燃燒器中預(yù)置的催化劑,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣催化燃燒,并作為點(diǎn)火燃燒氣源,替代原焦?fàn)t煤氣伴燒火源。通過(guò)控制高壓電弧作用,當(dāng)有轉(zhuǎn)爐煤氣到達(dá)放散塔時(shí)再點(diǎn)火,取代高耗能的持續(xù)伴燒,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在鞍鋼股份等鋼企應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)零使用焦?fàn)t煤氣長(zhǎng)明火點(diǎn)火伴燒,較實(shí)施前每年節(jié)約1425.6萬(wàn)m3焦?fàn)t煤氣。

  30 真空室富氧烘烤技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:改變傳統(tǒng)RH真空室烘烤方式,采用富氧比約45%左右烘烤模式,減少煙氣量、降低排煙熱損失,提高火焰區(qū)溫度,增加煙氣黑度,提高加熱效率,提高烘烤升溫速度,降低烘烤時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在鞍鋼股份應(yīng)用。實(shí)施RH真空室富氧烘烤技術(shù),升溫速度提升近一倍,降低烘烤時(shí)間約50%。

  31 電爐廢鋼預(yù)熱技術(shù)

  技術(shù)簡(jiǎn)介:電弧爐由一個(gè)熔化爐和一個(gè)廢鋼預(yù)熱豎爐組成。廢鋼預(yù)熱豎爐系統(tǒng)由上閘門(mén)、廢鋼室、下閘門(mén)、豎爐、推鋼機(jī)和水冷盤(pán)組成。預(yù)熱豎爐直接剛性地連接到熔化爐,在熔融過(guò)程中廢鋼一直存在于豎爐中,豎爐底部的廢鋼接近鋼水或與鋼水接觸,豎爐底部的廢鋼熔化后,豎爐中廢鋼高度降低時(shí),廢鋼會(huì)被加入到豎爐中。在熔化夠一爐鋼量后,停止加入廢鋼。接下來(lái)在預(yù)熱豎爐內(nèi)充滿廢鋼的情況下,進(jìn)入到加熱期。

  應(yīng)用情況:技術(shù)在本鋼板材等鋼企應(yīng)用。廢鋼預(yù)熱溫度達(dá)到600℃,降低冶煉電耗120kWh/t鋼以上。

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